Concrétisons Nos Idées

Une boîte à manger automatique pour Pixel [5]

Rédigé par Sacha - -

Bonjour les gens!
Enfin, le dernier article ! Ok ok, ça commence à faire un moment que ça traîne mais cela fait déjà 2 séjours que Pixel se nourrit tout seul :). Maintenant que le concept est vérifié, il ne reste plus qu'à faire un tout.

Alors pour faire la boîte qui nourrit le poisson, il nous faut un circuit complet, un code et une boîte. Le circuit reste proche du circuit de test du moteur. Pour pouvoir activer ou non le mode automatique et le mode "une fois", il nous faut un bouton. J'ai aussi ajouté un circuit d'adaptation de tension, histoire de passer du 12v de l'éclairage vers le 5v nécessaire. En mode automatique, c'est une prise programmée qui allume l'ensemble et l'éteint. Alors ça donne un truc dans le genre :).

circuit

Bon maintenant, il faut définir le fonctionnement. Alors j'ai décidé un fonctionnement plutôt simple. Si l'interrupteur est enclenché à la mise en route du programmateur, le feeder nourrit le poisson une fois. Si l'interrupteur est éteint, rien ne se passe. Si on enclenche l'interrupteur après la mise en route, le feeder nourrit le poisson une fois. On peut donc nourrir le poisson en mode manuel en se servant de l'interrupteur. Les détails se cachent dans le code ici

Pour finir, une petite boîte serait une bonne chose. Je l'ai designée sous Sketchup, histoire de voir comment l'accrocher à l'aquarium. final box

J'ai imprimé en 3D les pieds à visser et découpé la boîte en mdf 3mm comme d'hab à la découpeuse laser :). Au final, voilà le résultat.

box0 box1 box2 box3 box4

J'espère que vous avez aimé ce projet et j'ai déjà les suivants dans le pipe. ;)
Bon Hack à tous !

#1 Samaël a dit :

Une photo de Pixel joufflu et bien nourri aurai été un plus ^^

Sinon très belle réalisation comme d'hab !
Par contre la boite est pas un peu grande pour son contenu ?

#2 Sacha a dit :

@Samaël : Merci et Pixel n'est pas joufflu, d'abord!
Effectivement, la boite est bien trop grande. Il y a deux raisons. La première est que j'avais des contraintes de dimension dues aux composants et à l'écartement des pieds pour l'accrocher (j'avais prévu 4 pieds au début). La deuxième est que, oui, je me suis laissé emporter en laissant de la marge....

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